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西门子PLC 840D 数控机床故障检测方式
1.1 西门子PLC 840D 数控机床故障检测方式
(1)感观分析方法。西门子PLC840D数控机床出现异常时,运维人员经常会应用五官开展常见故障的解析,找到常见故障的种类及其常见故障产生的位置,运维人员能够依据常见故障现场的味道和环境温度开展故障分析。
(2)自我诊断预警信息。在西门子PLC840D数控机床中,液晶显示屏运作了自我诊断体制,当操作系统出现问题时,会开展自我诊断预警信息,为运维人员故障检测与检修提供帮助。
(3)主要参数的审校。对西门子PLC840D数控机床来讲,数控机床主要参数会对其作用导致直接关系,运维人员必须按时开展主要参数的审校,依据主要参数的转变情况,剖析常见故障的身体部位及缘故,这类故障检测方式具有较强的真实度,能够恰当且有效地确诊出操作系统的常见故障。
(4)备份数据元器件的拆换。系统软件出现异常时,运维人员能通过拆换预留元器件的方式,拆换存有疑问的元器件,进而找到常见故障位置,将常见故障损害降至低。
(5) 逻辑性分析方法。在实现西门子PLC840D数控机床的故障检测时,运维人员还会继续使用逻辑性分析方法。逻辑分析目的是为了根据对西门子PLC840D数控机床的原理剖析,从逻辑思维的方向对数控机床逻辑性电
平及其有关状态参数进行分析,掌握常见故障产生的位置和因素。这类故障检测方式对运维人员素质的需求比较高,仅有运维人员深入了解西门子PLC840D数控机床的每个一部分及每个构件,才能够确保逻辑分析方式的实效性。
2、西门子PLC 840D 数控机床故障维修方式
2.1 零点调节
运维人员在实现西门子PLC840D数控机床的检修时,能够运用实用性技术性提升故障维修高效率,如零点调节技术性。零点调节实际操作主要包含3个流程:①将机器设备的后盖板拆装以后,外露内部结构的伺服电机,根据对伺服电机的调整完成零点调节;②重新设置伺服电机的相关参数;③对伺服电机的主要参数开展校准,由于第二步设定的基本参数与往常的主要参数存在差距,运维人员必须将二者的差别做为定位点偏位,将定位点偏位的数据输入伺服电机,进行西门子PLC840D数控机床的零点调节。
2.2 查验功率模块
在西门子PLC840D数控机床的常见故障中,功率模块常见故障所占比例相对性比较高,运维人员必须按时开展功率模块的查验,确保其平稳运作。一般来说,功率模块关键应用表进行检查,由于表
能够准确地测量出操作系统的电流及电压值等主要参数,根据测量值与规范主要参数的比照,能够掌握操作系统的问题情况。西门子PLC840D数控机床正常的运行情况下,表测量的阻值为无穷。
2.3 提升推动
针对西门子PLC840D数控机床来讲,并对推动开展提升,便是对电流环、部位环与速度环开展提升。电流环的优化措施相对性简易,由于电流环在出厂时,生产商早已依照优标准开展主要参数的设定,运维人员对电流环的提升便是对电流环主要参数的查验与运作实验;部位环的优化措施必须运维人员依据具体运行情况,采取相应的优化措施;速度环的化对策必须从效率和原材料两方面下手,运维人员能通过佳速率的调整开展提升,西门子PLC840D数控制系统的优速度是10 m/s,速度环的材质必须达到标准要求且具有优良推动特性,那样才能够确保速度环的平稳运作。
3、西门子PLC 840D 数控机床故障检测与修理的案例
3.1 元器件松脱或阻塞常见故障
(1)西门子PLC 840D数控机床正常运转时,Z轴发生震动、定位不常见故障。问题出现时,体系仍处在正常运转情况,分辨系统软件的电气设备一部分不容易存有常见故障,常见故障由机械部分造成,拆装齿轮箱后发觉传动齿轮并没有发现异常情况,但尺座的螺丝发生摇晃,存有挪动移位状况。扭紧固定不动螺丝后,重新启动西门子PLC840D数控机床,设备运行正常的。
(2)西门子PLC840D数控机床运作情况下,润化忽然中止,系统软件预警信息警报逐渐闪动,系统软件停止运行。由于系统软件具有状态监控作用,能够系统对润化管理体系实现全方位监测,常见故障能够由下面缘故造成:①润滑脂不够,造成电源开关自动关闭;②润滑脂路泄露:③润滑脂油路堵塞;④润滑泵电动机过多载入;⑤压力控制器敏感度减少。故障维修时,先查验压力控制器,发觉压力控制器并没有出现异常情况,可以正常使用,随后开展机油箱被润化一部分的检测,发觉该一部分没被润滑脂润化,检查发觉输油管管道堵塞,将堵塞物消除后,系统软件恢复过来。
(3) 某工厂假日后开工,西门子PLC 840D数控机床重启时,3个给进轴也没有正常反应,但系统软件显示灯处在闪烁情况。一般情况下,系统软件3个给进轴的运动状态自始至终保持一致,这一常见故障发生的原因在于总操纵部位发现异常。先打开系统电气控制柜进行检查,发觉电气控制柜表面有预警提示及其低电压提醒,从而看得出,系统软件开关电源或是工作电压出现异常。使用万用表先后测量3个给进轴的工作电压,测量的数据显示,1 轴的工作电压远小于二轴的工作电压,在查验1轴以后看到该轴布线部位有脱落情况,将电气接线部位结构加固后,西门子PLC 840D 数控机床恢复过来。
3.2 主轴轴承出现异常响声
(1)在611D伺服驱动下,系统软件主轴轴承转动时产生哒哒哒的不正常响声,降低主轴转速后,依然出现出现异常响声,响声保持一段时间后系统报警。先对主轴轴承机械设备位置开展全面检查,并没有看到一切机械损伤;应用表查验主轴轴承的电机线圈正常的。判定常见故障位置是主轴轴承控制器或伺服电机,拆装控制器后发觉该元器件散热孔被尘土遮盖,IGBT控制模块在持续高温情况下被损坏。将驱动器维修后运行西门子PLC840D数控机床,系统软件恢复过来运作。从而得到,运维人员必须按时开展服务器维护,清理灰尘,保障系统的平稳运作。
(2)系统软件正常运转时,当主轴轴承的转速比设定<430r/min时发现异常响声,且系统软件输出功率发生很大转变,当主轴轴承的转速比设定为1200r/min时,出现异常响声消退,情况下系统软件并没有警报。一般情况下,辨别常见故障很有可能由控制板、控制电机或变速器造成。先后查验电子器件,智能控制器和马达正常的。当检验传动系统时,主轴转速设置为低速档(300r/min)或快速(2100r/min)时,电机的转速一致,但当主轴轴承低速档运行中,目的是为了依据变速器里的传动齿轮开展降速,说明主轴轴承出现异常响声由变速器造成。更换变速箱后,系统软件恢复过来。
3.3 电源故障
611D 伺服驱动时,将主轴转速设置为3000r/min,开展机器设备的运行,这时系统软件处在正常运转情况,但当系统软件转速比>3000r/min开展转刹车踏板时,611D开关电源模块出现错误,开展过压的警报,系
统停止运行。系统对开展全方位的检验后并没有发觉机械设备出现异常情况,线路板与元器件均处在正常状态,拆换611D开关电源模块以后,出现异常迁移状况,拆换出现异常的开关电源模块后,系统软件恢复过来运作。
4、结束语
西门子PLC840D数控机床的运用十分普遍,规定运维人员把握其维修保养、故障检测和故障维修方式。运维人员能通过感观分析方法、主要参数校准法及其逻辑方法开展故障检测,并依据常见故障的详细情况,采取相应的检修对策,保障系统的平稳运作。